制粒机改造升级
600制粒机3辊改2辊
三辊颗粒机因挤压区较两辊多一个挤压区,造成分料不均,(压辊越多分配越不均衡),导致颗粒外形长短不一、切口粗糙、颗粒裂纹多,改成两辊型后颗粒品质显著提升。
客户案例:通威股份25家、禾丰牧业5家、东方希望5家、布恩集团10家、天成科技2家、烟台大乐......
420制粒机性能提升
通过对制粒机分料机构改进,产能提升20%。
1210A制粒机环模固定方式改造

原1210A制粒机采用夹紧环夹紧环模,由于夹紧环为易损件,费用高,长时间使用可靠性下降,易出现断螺栓裂模现象,改进为锥面连接,使用成本低,稳定可靠。
膨化机改造升级

改造后效果
客户案例:蓉崃通威玉米专用膨化机升级为大米、玉米、大豆通用型膨化机。
东方希望集团TPH200膨化机升级改造,膨化腔螺栓固定式改为抱箍式,切割装置改造为悬吊式,操作更方便;螺杆、压力环配置升级,生产膨化玉米,较改造前产量提升40%,吨耗电下降40%。
破碎机传动方式改进

原齿轮传动机构:胶木齿轮易损坏、噪音大、运行平稳性差、辊子拉丝后无法使用
新结构特点:噪音小,传动稳定,不受辊子磨损拉丝次数限制,彻底解决就结构存在的问题
冷却机性能提升

案例:首农集团
冷却器料层普遍存在料层不平现象,高低差可达0.5米以上,颗粒温度和水分偏差较大,采用耙平机构,将物料的表面摊平,温度和水分冷却更均匀。
案例:通威股份
栅栏更换:由于冷却器栅栏长时间使用腐蚀变形,导致漏料更换栅栏。
案例:临沂富达
箱体结构改型:老式冷却器为四方形结构,四角的物料水分与中间的存在较大差异,变四角为八角型,使冷却水分更均匀。
案例:安徽正大源
冷却器箱体加高:老式冷却器箱体有效容积偏小,冷却效果不理想,增加箱体高度,提高箱体容积,可显著解决颗粒料水分偏高问题。
其他设备
